1· 熟料库放料装置结构及问题
我公司熟料库底部有23 处放料口, 放料装置结构如图1 所示,物料由棒阀控制流量,直接卸落到皮带上。这种方式容易产生扬尘。而且熟料在经过棒阀调节口时,受库内物料的粒度及压力影响较大,经常发生下料不稳的现象,影响了产品质量。为减少落料扬尘,稳定物料流量,我们对熟料库放料装置进行了改造。
2 ·改造情况
采取了两点措施:首先在下料溜子下端两侧焊接钢板,以增加其长度,缩短溜子末端至皮带面的距离;其次在下料溜子前后(沿着皮带运行方向)两个侧面上,安装高度可以调节的活动闸板,活动闸板与溜子基本等宽。 放料时,先调整好棒阀的节流口面积,使通过该处的物料流量,略大于生产系统的需求,然后将棒阀相对固定。随后再调整好出料端新装闸板的高度,使通过该处的物料输出量等于生产配比所需要的物料供给量。这样,皮带输送机运走的物料量小于通过棒阀的落料量,可以使下料溜子内充满物料,用料封的方式阻隔了落料粉尘扬起,还起到稳定放料流量的作用。改造后的结构如图2所示。
值得注意的是,由于放料口多,在上游放料口下料时,下游放料口的闸板要提起,以免阻挡物料的通过。本次改造历时10 天,费用约计4 200 元。
3 ·效果
改造后, 放料口附近的粉尘浓度降低了2/3 以上。尤为重要的是稳定了生产工艺配比,保证了产品质量,减少了落料冲击造成的材料浪费现象,降低了生产成本。另外,经过改造后,还可以减少岗位工人的频繁调整操作,降低了劳动强度,提高了生产效率。